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设备制造厂 国庆加班忙

时间:2010-10-09 16:36来源:党群工作部 作者:张明 点击:
国庆长假,本来是放假休息、家人团聚的日子,可是设备制造厂的近 70名员工却放弃了这宝贵的休息时间,继续奋战在预制现场,为齐鲁丙烯腈反应器的制作在挥汗抢上。 据设备制造厂厂长苏衍强介绍,丙烯腈反应器原来都是从国外进口,国内只有南方的一家公司

        国庆长假,本来是放假休息、家人团聚的日子,可是设备制造厂的近70名员工却放弃了这宝贵的休息时间,继续奋战在预制现场,为齐鲁丙烯腈反应器的制作在挥汗抢上。

        据设备制造厂厂长苏衍强介绍,丙烯腈反应器原来都是从国外进口,国内只有南方的一家公司制作过一台,我们预制的这台反应器在国内是第二台,省内是第一台,可以说毫无经验可循。这台反应器属Ⅱ类压力容器,直径近7.5米,重290吨,材质为低合金耐热钢。虽然重量不是很大,但工艺复杂,质量精度要求极高,对我们的预制技术是一个严峻的考验,由于前期各方面的原因,致使预制工作比计划拖后了近1个月,因此只有加班加点才能抢回耽误的时间,达到施工计划的要求。

       10月1日,是放假的第一天,笔者在预制现场看到,在制造厂厂房及南北两侧的预制场地上,到处都是加班的职工,铆工、焊工、起重、机械工和管理人员各负其职,滚板、组对、焊接,各个工序有条不紊,到处呈现热火潮天的大干场面。筒体的焊接是一个关键的环节,由于材质特殊,它要求在焊前必须先预热到150度以上才能施焊,1名焊工要焊完1道立缝需要近1天的时间,中间不能休息,必须连续作业,就连中午饭也只能吃在现场。预热时的高温、焊接产生的温度,感觉热浪扑面,就像守着一个火炉在干活,汗珠顺着头发不断渗出来,衣服湿透了也顾不得停下,一直到焊完大口才完成了当天的工作。
        他们还注重加强质量管理,从到货的材料、配件检验入手,从源头上进行控制。在施工过程中,按照A、B、C三级 质量计划的要求,加强过程控制,质检人员、技术人员天天定在现场,焊接责任工程师、探伤责任工程师也经常到现场监督检查,发现不合格的地方随时提出整改,保证了筒体的组对质量和尺寸精度,焊接合格率达到了99%以上,为反应器的制作打下了坚实的基础。 

        国庆节放了7天假,设备制造厂也加了7天班,一天也没有休息。正是大家的共同努力,付出的汗水也有了回报,到10月8日,11节筒体的立缝组对、焊接工作全部完成,下一步将转入更为复杂的内件施工中。

 

 

 

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